ຊຸດ TYPKK ແຮງດັນສູງຕົວແປທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ມີປະສິດທິພາບສາມໄລຍະມໍເຕີ synchronous ສະກົດຈິດຖາວອນ (6kV H355-1000)
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງຂອງມໍເຕີແມ່ເຫຼັກຖາວອນແມ່ນຄືກັນກັບຊຸດພື້ນຖານຂອງ TYKK.ຊຸດພື້ນຖານແມ່ນ TYPKK air-air cooled, ingress protection class IP55, class F insulation, S1 work duty.ລະດັບການປົກປ້ອງອື່ນໆແລະວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນມີຢູ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
ຊຸດສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບແຮງດັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບຂອງ 6 kV, ຂັບເຄື່ອນໂດຍການແປງຄວາມຖີ່, ພາຍໃຕ້ຄວາມຖີ່ທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ການດໍາເນີນງານຂອງແຮງບິດຄົງທີ່.
ຊຸດດັ່ງກ່າວມີປະສິດຕິພາບສູງ (ມໍເຕີ IE5) ແລະລະດັບການດໍາເນີນງານທາງເສດຖະກິດທີ່ກວ້າງກວ່າມໍເຕີ asynchronous ທີ່ມີຂະຫນາດດຽວກັນໃນຂອບເຂດການໂຫຼດຂອງ 25% ຫາ 120% ແລະປະຫຍັດພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການປະຫຍັດພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນ.ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຂອງມໍເຕີແມ່ນຕ່ໍາ, 40-60K ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດການຈັດອັນດັບ.
ຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນ
1. ປັດໄຈພະລັງງານ motor ສູງ.ປັດໄຈທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມຄ່າຊົດເຊີຍປັດໄຈພະລັງງານ.ຄວາມອາດສາມາດຂອງອຸປະກອນສະຖານີຍ່ອຍສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ;
2. ມໍເຕີແມ່ເຫຼັກຖາວອນແມ່ນການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກຖາວອນ, ການດໍາເນີນງານ synchronous, ບໍ່ມີ pulsation ຄວາມໄວ.ໃນລະຫວ່າງການດຶງ fans.ປັ໊ມແລະການໂຫຼດອື່ນໆບໍ່ໄດ້ເພີ່ມການສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານຂອງທໍ່;
3. ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມໍເຕີແມ່ເຫຼັກຖາວອນສາມາດໄດ້ຮັບການອອກແບບເປັນແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນສູງ (ຫຼາຍກ່ວາ 3 ເທື່ອ).ຄວາມອາດສາມາດ overload ສູງ.ເພື່ອແກ້ໄຂປະກົດການ “ມ້າໃຫຍ່ດຶງກະເປົ໋ານ້ອຍ”;
4. ປະຈຸບັນ reactive ຂອງມໍເຕີ asynchronous ປະຊຸມສະໄຫມໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະມານ 0.5 ຫາ 0.7 ເທົ່າຂອງປະຈຸບັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, Mingteng ມໍເຕີ synchronous ສະກົດຈິດຖາວອນບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະຈຸບັນຕື່ນເຕັ້ນ.ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງມໍເຕີສະກົດຈິດຖາວອນຂອງປະຕິກິລິຍາແລະມໍເຕີ asynchronous ແມ່ນປະມານ 50%, ປະຈຸບັນແລ່ນຕົວຈິງແມ່ນປະມານ 15% ຕ່ໍາກວ່າມໍເຕີ asynchronous;
5. ມໍເຕີສາມາດອອກແບບເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໂດຍກົງ, ຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງແມ່ນຄືກັນກັບມໍເຕີ asynchronous ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປະຈຸບັນ.ສາມາດທົດແທນ motor asynchronous ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ
ຜະລິດຕະພັນຊຸດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພັດລົມ, ປັ໊ມ, ເຄື່ອງສາຍເຂັມຂັດເຄື່ອງກອງໃນພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການອະນຸລັກນ້ໍາ, ນໍ້າມັນ, ອຸດສາຫະກໍາເຄມີ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ໂລຫະ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະອື່ນໆ.
FAQ
ຄຸນລັກສະນະທາງວິຊາການຂອງມໍເຕີແມ່ເຫຼັກຖາວອນ?
1.ປັດໄຈພະລັງງານຈັດອັນດັບ 0.96~1;
2.1.5% ~ 10% ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດອັນດັບ;
3.ການປະຫຍັດພະລັງງານຂອງ 4% ~ 15% ສໍາລັບຊຸດແຮງດັນສູງ;
4.ການປະຫຍັດພະລັງງານຂອງ 5% ~ 30% ສໍາລັບຊຸດແຮງດັນຕ່ໍາ;
5. ການຫຼຸດລົງຂອງປະຈຸບັນປະຕິບັດງານໂດຍ 10% ເປັນ 15%;
synchronization 6.Speed ກັບການປະຕິບັດການຄວບຄຸມທີ່ດີເລີດ;
7.ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ 20K.
ຄວາມຜິດທົ່ວໄປຂອງຕົວແປງຄວາມຖີ່?
1. ໃນລະຫວ່າງການຄວບຄຸມ V / F, ຕົວແປງຄວາມຖີ່ລາຍງານຄວາມຜິດຂອງການກັ່ນຕອງແລະເພີ່ມແຮງບິດຍົກໂດຍການຕັ້ງຄ່າມັນເພື່ອເພີ່ມແຮງບິດຜົນຜະລິດມໍເຕີແລະຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ;
2. ເມື່ອໃຊ້ການຄວບຄຸມ V/F, ເມື່ອຄ່າປັດຈຸບັນຂອງມໍເຕີສູງເກີນໄປຢູ່ທີ່ຈຸດຄວາມຖີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ ແລະຜົນການປະຫຍັດພະລັງງານບໍ່ດີ, ຄ່າແຮງດັນສາມາດປັບໄດ້ເພື່ອຫຼຸດກະແສໄຟຟ້າ:
3. ໃນລະຫວ່າງການຄວບຄຸມ vector, ມີຄວາມຜິດພາດໃນການແກ້ໄຂດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກວດສອບວ່າຕົວກໍານົດການ nameplate ແມ່ນຖືກຕ້ອງ.ພຽງແຕ່ຄິດໄລ່ວ່າການພົວພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຖືກຕ້ອງໂດຍ n=60fp, i=P/1.732U
4. ສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງ: ສິ່ງລົບກວນສາມາດຫຼຸດລົງໂດຍການເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ເຊິ່ງສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມຄ່າທີ່ແນະນໍາໃນຄູ່ມື;
5. ໃນເວລາທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ, shaft ຜົນຜະລິດມໍເຕີບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ: ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊ້ໍາການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງຫຼືປ່ຽນຮູບແບບການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ;
6. ໃນເວລາທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າ shaft ຜົນຜະລິດສາມາດດໍາເນີນການເປັນປົກກະຕິແລະຄວາມຜິດພາດ overcurrent ໄດ້ຖືກລາຍງານ, ເວລາເລັ່ງສາມາດປັບໄດ້;
7. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ຄວາມຜິດ overcurrent ໄດ້ຖືກລາຍງານ: ເມື່ອ motor ແລະຄວາມຖີ່ຂອງຕົວແປງສັນຍານໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສະຖານະການທົ່ວໄປແມ່ນ motor overload ຫຼື motor ຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
8. overvoltage fault: ໃນເວລາທີ່ເລືອກການປິດ deceleration, ຖ້າຫາກວ່າເວລາ deceleration ສັ້ນເກີນໄປ, ມັນສາມາດຈັດການໂດຍການຂະຫຍາຍເວລາ deceleration, ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຂອງເບກ, ຫຼືການປ່ຽນເປັນບ່ອນຈອດລົດຟຣີ.
9. ວົງຈອນສັ້ນກັບຄວາມຜິດຂອງດິນ: ເປັນໄປໄດ້ motor insulation aging, ສາຍໄຟບໍ່ດີໃນດ້ານການໂຫຼດ motor, insulation ມໍເຕີຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາແລະສາຍຄວນກວດສອບການສາຍດິນ;
10. ຄວາມຜິດຂອງດິນ: ເຄື່ອງແປງຄວາມຖີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງພື້ນຖານ ຫຼື ມໍເຕີບໍ່ໄດ້ຮາກຖານ.ກວດເບິ່ງສະພາບພື້ນດິນ, ຖ້າມີການລົບກວນຮອບຕົວແປງຄວາມຖີ່, ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ walkie talkies.
11. ໃນລະຫວ່າງການຄວບຄຸມວົງປິດ, ຄວາມຜິດຖືກລາຍງານ: ການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີ nameplate ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, coaxiality ຕ່ໍາຂອງການຕິດຕັ້ງຕົວເຂົ້າລະຫັດ, ແຮງດັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ໂດຍຕົວເຂົ້າລະຫັດ, ການລົບກວນຈາກສາຍຄໍາຕິຊົມຕົວເຂົ້າລະຫັດ, ແລະອື່ນໆ.